總有機(jī)碳分析儀檢測(cè)步驟注意事項(xiàng)
- 時(shí)間:2020-04-18
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隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和系列節(jié)能減排措施的出臺(tái)具有燃燒效率高,燃煤適應(yīng)性強(qiáng),低污染排放等優(yōu)點(diǎn)的循環(huán)流化床鍋爐逐步取代傳統(tǒng)煤粉爐在燃煤電廠得到大量推廣應(yīng)用。作為電廠副產(chǎn)物的粉煤灰因燃燒溫度與環(huán)境脫硫脫硝劑的用燃煤品質(zhì)等重要工藝參數(shù)的改變,與傳統(tǒng)粉煤灰性能產(chǎn)生明顯的差異!針對(duì)該工藝環(huán)境下排放的粉煤灰稱之為循環(huán)流化床脫硫粉煤灰 (CFBFA簡(jiǎn)稱脫硫灰)和脫硝粉煤灰(簡(jiǎn)稱脫硝灰)。 目前,對(duì)脫硫粉煤灰的研究多集中在對(duì)其物理特性,水化過程以及資源化利用途徑的探索方面大量研究表明,脫硫粉煤灰表面疏松多孔,且多為形狀不規(guī)則顆粒物相中玻璃體和莫來石含量較低(因化學(xué)總有機(jī)碳分析儀成份中 CAO 和 ,SO3含量較高,具有明顯的水硬性和一定的膨脹性,且早期活性較高。相對(duì)而言,對(duì)脫硝粉煤灰的關(guān)注和研究較少。在實(shí)際工程應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)摻加粉煤灰的混凝土釋放出刺激性氣味,持續(xù)冒泡,產(chǎn)生較大的塑性膨脹,強(qiáng)度嚴(yán)重下降等異?,F(xiàn)象,追本溯源,脫硝粉煤灰才逐漸引起行業(yè)關(guān)注??傮w來看,關(guān)于脫硫灰和脫硝灰的綜合文獻(xiàn)資料較少,仍缺乏對(duì)其全面的深入的認(rèn)識(shí),以傳統(tǒng)的粉煤灰資源化利用途徑和方式在混凝土中大量處置可能會(huì)引發(fā)系列問題甚至帶來嚴(yán)重安全隱患。萘系、聚羧酸等外加劑作為配制現(xiàn)代混凝土不可缺少的組分,其對(duì)混凝土工作性的改善以及強(qiáng)度&耐久性等長(zhǎng)期性能的提升。主要是通過其早期對(duì)膠凝材料的分散和減水作用得以實(shí)現(xiàn)。粉煤灰作混凝土中重要的輔助膠凝組份,其與外加劑的適應(yīng)性必然也將影響混凝土的其它性能,但目前相關(guān)總有機(jī)碳分析儀報(bào)道極少。本文選取了不同工藝來源的高鈣灰、粉磨灰、脫硫灰、脫硝灰,并以普通低鈣灰作為參照。較為系統(tǒng)地研究了各種粉煤灰與萘系、聚羧酸減水劑的適應(yīng)性!并對(duì)影響適應(yīng)性的原因進(jìn)行了初步分析!以期為合理利用脫硫灰。脫硝灰等提供借鑒和指導(dǎo)" 原材料與試驗(yàn)方法。 不同粉煤灰與外加劑的適應(yīng)性保持配比不變僅調(diào)整外加劑摻量使凈漿達(dá)到相同流動(dòng)度,通過比較相同流動(dòng)度時(shí)的外加劑摻量和流動(dòng)度經(jīng)時(shí)損失!表征不同工藝粉煤灰與外加劑的適應(yīng)性,基于前期的試驗(yàn)。初始流動(dòng)度過大,漿體離析泌水,不能真實(shí)反映漿體的流動(dòng)性和,初始流動(dòng)度過小,則經(jīng)時(shí)損失大,不能明顯區(qū)分保塑性。因此,控制漿體的初始流動(dòng)度在220~260mm 之間較為合適。